300 ওয়াট পিডব্লিউএম নিখুঁত সাইন ওয়েভ ইনভার্টার সার্কিট

সমস্যাগুলি দূর করার জন্য আমাদের উপকরণটি ব্যবহার করে দেখুন





নিম্নলিখিত নিবন্ধটি যা স্বয়ংক্রিয় আউটপুট ভোল্টেজ সংশোধন সহ 300 ওয়াটের খাঁটি সাইন ওয়েভ ইনভার্টার সার্কিট নিয়ে আলোচনা করে, এটি আমার আগের পোস্টগুলির একটি পরিবর্তিত সংস্করণ এবং মিঃ মার্সেলিন আমার কাছে জমা দিয়েছিলেন। আসুন সম্পর্কে আরও শিখি রূপান্তরকারী বাস্তবায়ন।

নকশা

উপস্থাপিত নকশা দ্বারা ধারণাটি অনুপ্রাণিত হয়েছিল এই অনুচ্ছেদে আমার দ্বারা, তবে মিঃ মার্সেলিন আরও ভাল দক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্যতার জন্য এটি যথেষ্ট পরিমার্জন করেছেন।



আমার কাছে, সম্পাদিত পরিবর্তনগুলি এবং বাস্তবায়নগুলি দুর্দান্ত এবং সম্ভাব্য দেখাচ্ছে।

আসুন নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলির সাথে ডিজাইনটি বিস্তৃতভাবে বুঝতে পারি:



আইসি 2 এবং আইসি 3 বিশেষত পিডব্লিউএম জেনারেটর স্টেজ হিসাবে কনফিগার করা হয়েছে।

আইসি 2 পিডাব্লুএম ওয়েভফর্মটি পাল্টানোর জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি জেনারেটর গঠন করে যা আইসি 3 দ্বারা প্রক্রিয়াজাত হয়।

আইসি 2 ডাল প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য, আইসি 3 তার পিন # 5, বা নিয়ন্ত্রণ ইনপুটটিতে একটি সাইন ওয়েভ সমতুল্য তথ্য দিয়ে খাওয়ানো প্রয়োজন।

যেহেতু সাইন ওয়েভফর্মটি তৈরি করা ত্রিভুজাকার তরঙ্গগুলির তুলনায় কিছুটা জটিল, তবুও পরবর্তীটিকে সাইন ওয়েভফর্ম সমকক্ষের মতো দুর্দান্ত পারফর্ম করা সহজতর হিসাবে পছন্দ করা হয়েছিল।

আইসি 1 ত্রিভুজাকার তরঙ্গ জেনারেটর হিসাবে তারযুক্ত, যার আউটপুট অবশেষে তার পিন # 3 এ প্রয়োজনীয় আরএমএস সাইন সমতুল্য উত্পাদনের জন্য আইসি 3 এর # 5 পিন করতে দেওয়া হয়।

তবে উপরোক্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ পিডাব্লুএম সংকেত একটি ধাক্কা-টান ধরণের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংশোধন করা দরকার যাতে তরঙ্গরূপগুলি পর্যায়ক্রমে সঞ্চালনের মাধ্যমে ট্রান্সফর্মারটি লোড করতে সক্ষম হয়।

ধনাত্মক এবং নেতিবাচক অর্ধচক্র উভয় সমন্বিত একটি আউটপুট মেইন অর্জনের জন্য এটি প্রয়োজনীয়।

সার্কিট অপারেশন

আইসি 4017 কেবল এই ক্রিয়াটি বাস্তবায়নের জন্য প্রবর্তিত হয়েছে।

পিন # 14 এ প্রতিটি ক্রমবর্ধমান ডাল প্রান্তের প্রতিক্রিয়া হিসাবে, আইসি তার পিন # 2 থেকে পিন # 4 পিন করতে, # 7 পিন করতে, # 3 পিন করতে এবং আবার পিন করতে # 2 পিন থেকে ক্রমান্বয়ে চলমান আউটপুট উত্পন্ন করে।

এই ডালটি আইসি 2 এর আউটপুট থেকে প্রাপ্ত, যা 200 হার্জেডে কঠোরভাবে সেট করা হয়েছে যাতে আইসি 4017 এর ফলাফলগুলি উপরের আলোচিত পিন আউটস থেকে ক্রমবর্ধমান 50 হার্জেডের ফলাফল করে।

পিন # 4 এবং পিন # 3 ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে, আইসি 4017 এর প্রাসঙ্গিক আউটপুটগুলির সাথে সংযুক্ত সম্পর্কিত ট্রানজিস্টর / ম্যাসফেটগুলির গেটগুলির ট্রিগারগুলি জুড়ে একটি ডেড টাইম উত্পন্ন করার জন্য।

এই নির্ধারিত সময়টি নিশ্চিত করে যে ডিভাইসগুলি কখনই রূপান্তর অঞ্চলে ন্যানো সেকেন্ডের জন্য একসাথে আচরণ করে না এবং এইভাবে ডিভাইসগুলির স্বাস্থ্য রক্ষা করে।

পিন # 2 এবং 7 এ সিকোয়েন্সিং পজিটিভ আউটপুটগুলি সংশ্লিষ্ট ডিভাইসগুলিকে ট্রিগার করে যা পরিবর্তিতভাবে ট্রান্সফর্মারটিকে संबंधित বাতাসে প্রবিষ্ট বিকল্প ব্যাটারি শক্তির সাথে পরিপূর্ণ হতে বাধ্য করে।

এর ফলে ট্রান্সফর্মারের আউটপুটে প্রায় 330+ ভি এসি জেনারেশন হয়।

তবে এই ভোল্টেজটি উচ্চ আরএমএস সহ একটি বর্গাকার তরঙ্গ হবে যদি এটি আইসি 3 থেকে পিডব্লিউএম দিয়ে প্রক্রিয়া না করা হয়।

ট্রানজিস্টর টি 1 এর সাথে সংগ্রাহক ডায়োডকে পিডাব্লুএম ডাল দিয়ে খাওয়ানো হয় যে টি 1 এখন পিডাব্লুএম কনটেন্ট অনুসারে আউটপুট ডিভাইসের বেস ট্রিগার ভোল্টেজ পরিচালনা এবং ভিত্তি করে।

এই আউটপুটটির ফলস্বরূপ খাওয়ানো পিডাব্লুএম অপ্টিমাইজড ইনপুটটির সঠিক প্রতিলিপি ..... পুরোপুরি খোদাই করা খাঁটি সাইন ওয়েভ এসি সমতুল্য তৈরি করে।

সার্কিটটিতে ম্যানুয়াল আউটপুট ভোল্টেজ সংশোধন সার্কিটের মতো অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

দুটি বিসি 108 ট্রানজিস্টর ম্যাসফেটগুলির গেট ড্রাইভ ভোল্টেজের স্তরগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্থাপন করা হয়েছে, এই ট্রানজিস্টরের বেস কারেন্ট ট্রান্সফর্মারের উপর একটি ছোট সংবেদনশীল ঘুরানো থেকে প্রাপ্ত যা ট্রানজিস্টরগুলিকে প্রয়োজনীয় আউটপুট ভোল্টেজ স্তরের তথ্য সরবরাহ করে।

যদি আউটপুট ভোল্টেজটি প্রত্যাশিত নিরাপদ স্তরের বাইরে চলে যায় তবে উপরের ট্রানজিস্টরের বেস কারেন্টটি 5K প্রিসেটের পরিবর্তিত করে সামঞ্জস্য করা যায় এবং হ্রাস করা যেতে পারে, ফলস্বরূপ এগুলি আউটপুট এসিটিকে প্রয়োজনীয় সীমাতে সংশোধন করে, শেষ পর্যন্ত ম্যাসফেটগুলির বাহনকে কমিয়ে দেয়।

বিডি135 ট্রানজিস্টর এর বেস জেনার এর সাথে সম্পর্কিত আইসি থেকে ধ্রুবক পিডব্লিউএম আউটপুট বজায় রাখার জন্য সম্পর্কিত ইলেকট্রনিক্সকে একটি স্থিতিশীল ভোল্টেজ সরবরাহ করে।

আইআরএফ 1404 টি মশগুল হিসাবে, বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল খালি সাইন ওয়েভ আউটপুট 300 থেকে 5000 ওয়াট প্রায় যে কোনও উত্পন্ন করতে সক্ষম হবে।

উপরের সার্কিটের বিশদটি মূল্যায়ন করার সময় অনেক ত্রুটি ও ত্রুটি সনাক্ত করা হয়েছিল। চূড়ান্ত সার্কিট (আশা) নিচে উপস্থাপন করা হয়।

উপরের সার্কিটটি নীচে দেখানো হিসাবে একটি স্বয়ংক্রিয় লোড সংশোধন বৈশিষ্ট্যটির সাথে আরও বাড়ানো যেতে পারে। এটি এলইডি / এলডিআর অপটো-কাপলারের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়।

উপরের সার্কিটের চূড়ান্ত যাচাই করা ডিজাইনের জন্য দয়া করে নীচের পোস্টটি দেখুন: https: //homemade-circits.com/2013/10/modified-sine-wave-inverter-circuit.html




পূর্ববর্তী: জলবায়ু নির্ভরশীল স্বয়ংক্রিয় ফ্যান গতি নিয়ন্ত্রণকারী সার্কিট পরবর্তী: বৈদ্যুতিন 12V ডিসি ক্যাপাসিটিভ ডিসচার্জ ইগনিশন (সিডিআই) সার্কিট